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循环冷却水系统清洗预膜总结摘要对系统进行清洗预膜,掌握清洗预膜的过程控制及监测要求关键词循环冷却水系统清洗预膜 1.0前言 为保证公司合成氨及尿素两套循环冷却水系统年度大修开车后的长周期稳定运行,常州精科霞峰精细化工有限公司对该两套系统进行了清洗预膜工作合成氨系统循环水量2500t/h,保有水量1000-1300t,主要供合成氨及复合肥生产冷却用水,用水设备以碳钢为主尿素系统循环水量1500t/h,保有水量750t左右,主要供尿素生产冷却用水,用水设备以不锈钢为主 在公司润滑总站、中化室、合成氨及尿素循环水泵房的大力支持与配合下,顺利地完成了此次清洗、预膜工作,在此,对提供帮助的各部门深表感谢!对清洗、预膜的过程、实施情况报告如下 2.0清洗过程 2.1水冲洗 在化学清洗前,于9月18日800开始先对两套系统进行水冲洗,循环水打通后,浊度显著上升,下午1300开始第一次排水置换,清池,等水池注满开泵开始进行化学清洗 2.2除油清洗 合成氨及尿素两套系统同步运行,于9月18日1800开始投加JC-164除油清洗剂,当水池产生大量泡沫时投加JC-863消泡剂投药后合成氨系统浊度从
34.02mg/L升至
53.24mg/L,尿素系统从
31.06mg/L升至
72.47mg/L 2.3粘泥剥离清洗 两套系统于9月18日2130开始投加XF-950杀菌灭藻剂,半小时后投加XF-990杀菌灭藻剂,当水池产生大量泡沫时投加JC-863消泡剂投药后合成氨系统浊度最高升至
78.39mg/L,尿素系统浊度未见显著上升运行24小时,当两系统浊度不再明显上升时,开始第二次排水置换,排空系统和水池水,清池水池补满水后开泵循环并边排边补至浊度基本合格,于9月20日945和850分别于合成及尿素系统投加JC-961剥离剂,投药后水池表面产生大量泡沫由于分析浊度大都从泵上取样,而水中大量粘泥状脏物都被泡沫携带至表面,因此测得浊度都是不升反降,但从合成系统冷却塔水池表面取样消泡后分析,浊度高达106mg/L整个剥离期间,从水质分析及清池时直观观察,剥离效果明显,达到预期目的 2.4除锈垢、水垢清洗 由于泵送出水浊度合格,因此没有进行大量换水,只对合成系统补水至溢流3小时,于9月21日1400开始投加JC-161除锈除垢清洗剂,并于1500挂入检测挂片清洗期间用JC-161调节PH在2-4之间,运行15小时以后,再投加JC-162螯合清洗剂,继续运行6小时后进行第三次排水置换,排空系统和水池水,清池 清洗过程中,合成系统总铁由
0.58mg/L最高上升至
123.7mg/L,Ca2+分析由于干扰大,不同人员每次分析误差较大,可取中间值,即由
27.73mg/L最高上升至
281.5mg/L以保有水量1100t计,约清洗下Fe2O3铁锈387kg,CaCO3水垢279kg 清洗过程中,合成系统总铁由
0.58mg/L最高上升至
123.7mg/L,Ca2+分析由于干扰大,各人每次分析误差较大,可取中间值,即由
27.73mg/L最高上升至
281.5mg/L以保有水量1100t计,约清洗下Fe2O3铁锈387kg,CaCO3水垢279kg 清洗过程中,尿素系统总铁由
0.38mg/L最高上升至
22.79mg/L,Ca2+由
36.21mg/L最高上升至
413.4mg/L以保有水量750t计,约清洗下Fe2O3铁锈48kg,CaCO3水垢283kg 从清洗时Ca2+、总铁、浊度的前后变化情况可看出此次清洗效果明显 清洗过程挂片腐蚀率检测情况表(执行标准HG/T2387-92) 挂片位置 编号 时间 前重 g 后重 g 失重 g 腐蚀率g/m
2.h 实测值 行业标准 合成塔池 152# 19
20.___5
19.9940
0.1205
2.27 154# 19
19.9779
19.7845
0.1934
3.64 ≤
6.0 尿素塔池 153# 19
20.0994
20.0346
0.0648
1.22 从上表可看出,在清洗过程中挂片腐蚀率远小于行业标准,对设备腐蚀影响较小 3.0预膜过程 换水合格后,于9月23日1100开始预膜,先投加CaCl2,于1230开始分批投加JC-265A预膜剂和JC-265B预膜增效剂,保证循环水中总磷含量,控制PH
6.0-
7.0,为保证预膜效果,预膜过程中分批投加JC-326阻垢分散剂合成系统由于补水和开风机,用少量浓H2SO4进行PH调节当观察水池中预膜挂片有明显蓝__晕,结束预膜,预膜时间为34小时 预膜效果检验 经预膜后的挂片,肉眼观察有明显的蓝__晕,特别是尿素系统水池挂片,表面成膜 非常均匀、致密用CuSO4溶液检验,出现红点的时间差,合成>20秒,尿素>45秒,表明此次预膜效果非常理想 4.0过渡运行 预膜结束后,进行大排大补,当总磷下降至15mg/L左右时,关闭补水及排污阀合成一次性投加XF-198缓蚀阻垢剂125kg,尿素一次性投加XF-198A缓蚀阻垢剂75kg此期间只补水,不排污,让浓缩倍数上升至控制要求,转入正常运行 5.0清洗预膜实际加药量 装置名称 药剂名称 投加浓度(mg/L) 实际投加量(kg) 合成氨 JC-164除油清洗剂 100 100 JC-863消泡剂 150 200 XF-950杀菌灭藻剂 150 175 XF-990杀菌灭藻剂 150 175 JC-961剥离剂 300 400 JC-161除锈除垢清洗剂 1000 1175 JC-162螯合清洗剂 200 250 JC-265A预膜剂 400 550 JC-265B预膜增效剂 100 125 JC-326阻垢分散剂 200 250 CaCl2 100 125 Na2CO3 100 尿素 JC-164除油清洗剂 100 100 JC-863消泡剂 150 100 XF-950杀菌灭藻剂 150 125 XF-990杀菌灭藻剂 150 125 JC-961剥离剂 300 200 JC-161除锈除垢清洗剂 1000 825 JC-162螯合清洗剂 200 150 JC-265A预膜剂 400 250 JC-265B预膜增效剂 100 75 JC-326阻垢分散剂 200 150 CaCl2 100 80 Na2CO3 50 6.0清洗预膜过程存在的问题 a、因沙溪河下游水电站截流,水流动性减小,上游有电厂直流排水,补充水碱度可能增高,加上系统设备增加,本次清洗未能把PH降至
3.0以下,下次应考虑增加清洗剂用量 b、合成系统预膜时浊度偏高,并存在跑水现象,需定期补水,对预膜效果有影响 7.0结论 此次清洗预膜工作,在智胜公司各级部门的协助下,取得圆满成功粘泥剥离、酸洗及预膜处理均达到了预期效果,为合成氨、复合肥、尿素投产后的水处理工作打下了良好的基础。