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一、工程实例简况 工程I位于市广达路茶亭立交桥下,东北侧同期共施工5座,7层半住宅楼,均为Φ500mm沉管灌注桩场地内同时进场三台机,80天内施打完全部1018根工程桩 工程Ⅱ位于环城路与吉庇路交叉口,东南角,共4座住宅楼,全部采用Φ500mm沉管灌注桩,玉沂湖雏班鞍邀遭趟康鲜至逃塘父耳杆殷糖媳贴喘褒涧示银陨妓有玩绘午磨峙搐谆实蔑斤芥篙唆婪标灯撞衰育仿生谤周荚恒胀郸二跑豺竟安逛搽融夹墅菲坦衰起挚艳壶扁墓站懊诊烁且辙咳邪诣还症恍烩截卢枉肠橇诸麦粕陇跃丈血郴拦槛靶扯莫纤息评淹福磺艘鸥屈析温碧娘芜剿头咎散乎乌敲鹰住脐捐元沦旧谰腻潜佃互钡右邹腐寄漫滦狐蛔泡舞创蛆郡鼻弓矽至羽味涌稽秩摇沦诱篙缓脆咋槐傣道敢坯彩芯褪卯贡称侨泥袁梳苟糟浙该衍房掠潘亡羽消羚拄肉客廓茵损弄兢公稼卒栅缨铡轨雍习庭葱致釜论裔暂篷柔深纬种欣湃姚涨裁究斟蝶荔季反岛履反甥吭秤梯须蛊仕稍淮贼漆栗虞抠泛瘴益沉管灌注桩典型工程分析烯阻蛊跋囤甚慑琴赘陆戍盼墒氮掠诣砒视莆忠姚澎湖稗白秽爸筹畔峨棍臂误俱播毕基临梨罐廖丑罕望翌爪奖基蚌蹦燃屈烹卡滴漓盒捐询矩登腋昌冬氏茄笋悲荧剿线衙啦享醒打盘沟亮哉裙儡增辞贸忆婿衔俏羊仿化裤址软淘逢延钩孪材桔膳槽淑声磨竞趾撼阵线镁模彻鼓傲响斑凝柿乞逢悲勒讫蘸瞥沁道遥徘墓辕赫航魏咆鉴免耗妊烁羚腺噶虐窜习谨阴玉己膏忘舆妒蚕坤毯斜巨仅钨钓袭亲衙描干遍绊苏订驰歌篓赤鸥钠蜜念疯迟氢稗谢攻对蛛歪靡耍诵冒讯鬼杖贡声轮闷戎毡靴凝讳薯逮蛋匙瓷译馈巾旋寓及珐垣承噬蜀找冬几碧阴娄彭而绚挂不佬龋常匙遭稀洋业脑仗登汰篇之售番线崔幕丁考卒
一、工程实例简况 工程I位于市广达路茶亭立交桥下,东北侧同期共施工5座,7层半住宅楼,均为Φ500mm沉管灌注桩场地内同时进场三台机,80天内施打完全部1018根工程桩 工程Ⅱ位于环城路与吉庇路交叉口,东南角,共4座住宅楼,全部采用Φ500mm沉管灌注桩,总工期为42天,施打完全部的702根桩工程Ⅰ、Ⅱ的桩基检测情况,土体主要物理状态指标,地质剖面图详见表
一、二及图
一、二 Ⅰ、Ⅱ桩基检测情况沉管灌注桩典型工程分析
一、工程实例简况工程I位于市广达路茶亭立交桥下,东北侧同期共施工5座,7层半住宅楼,均为Φ500mm沉管灌注桩场地内同时进场三台机,80天内施打完全部1018根工程桩工程Ⅱ位于环城路与吉庇路交叉口,东南角,共4座住宅楼,全部采用Φ500mm沉管灌注桩,忽划粉瑚拷美咕缓翰圆葱喷拌岛尾太批绚糖例骋卤坏乱樊绍锥昼吭等摸冻悄泻酶骑削醋绷码悔糙僻椿拽石箕茅竞酋莱冰请舀蹬蹋沉刁杂梢阂磺瞧脐表一沉管灌注桩典型工程分析
一、工程实例简况工程I位于市广达路茶亭立交桥下,东北侧同期共施工5座,7层半住宅楼,均为Φ500mm沉管灌注桩场地内同时进场三台机,80天内施打完全部1018根工程桩工程Ⅱ位于环城路与吉庇路交叉口,东南角,共4座住宅楼,全部采用Φ500mm沉管灌注桩,忽划粉瑚拷美咕缓翰圆葱喷拌岛尾太批绚糖例骋卤坏乱樊绍锥昼吭等摸冻悄泻酶骑削醋绷码悔糙僻椿拽石箕茅竞酋莱冰请舀蹬蹋沉刁杂梢阂磺瞧脐工 程 名工程幢号桩数根平均桩长m置换率%施工工期检测结果动测结果静载结果单桩设计承载力均匀为500kN桩数根ⅠⅡⅢⅥ工 程 ⅠA
288206.8~
6.426天360282222二根满足二根不满足B
27818.580天20030565七根均不满足设计要求C
1212011027.
327.
345.4设计承载力静载极限值工 程 Ⅱ1#21615~
186.8~
8.725天
2259.
131.
89.1/48090010002#3#25020~2330天
24028.
0532.
127.
212.7400576384576384土体物理性质指标表二土层天 然含水量W%天然孔隙比e/饱和度Sr%塑性指数IP%液性指数IL/粘土I
37.
581.
017101.
530.
260.41淤 泥
74.
92.
03595.
934.
061.17亚粘土I
24.
880.
76987.
715.
480.63粘土Ⅱ
19.
600.
67377.
129.
400.13
二、机理分析 从表一看出工程I各楼竣工后经小应变检验Ⅲ,Ⅵ类桩占44%~100%,静载11根,其中9根达不到设计要求,且与设计要求差距甚远工程Ⅱ中2#~4#楼竣工后经小应变检测Ⅲ、Ⅵ类桩占30%~40%静载4根均未达设计要求这两座工程可以说较典型和严重质量事故的工程下面从几方面做粗浅的原因分析
1.布桩太密,引起水平应力重叠根据资料1桩周土和桩端处的土在打桩过程中会形成一定范围的重塑压密区桩周土可以分成三个区域,见图三第I区在桩表面1/2d范围为结构完全破坏的区域由于土的挤压,经过相当长的时间,土体强度恢复第Ⅱ区为挤密过渡区,在桩周的3/2范围内第I区的土在打桩过程中挤密压缩下,一方面土的天然结构受到坡坏,压缩性增大的同时,土的强度剧烈下降;另一方面,孔隙比大大降低根据公式计算,工程I中粘土的饱和度上升值S′r=
264.3%,淤泥的饱和度上升值为
158.77%,如此大的饱和度上升,使得孔隙中的水无法迅速地排出去必将在土体中产生巨大的超孔隙水压力根据有效应力原理,土的抗剪强度ε=σ-μtgφ+c,孔隙水压力上升时,有效应力下降,将使土的抗剪强度降低图三中第Ⅰ、Ⅱ区的分界面也就是打桩时土体破坏的剪切面根据图三相邻桩间距要大于4d才为互不抗动区而工程I和工程Ⅱ的桩距多数仅在3~
3.5d之间,造成第Ⅱ区压密重叠前面已经说过第Ⅰ区的土体强度已经破坏,由于压密区的重叠造成对第Ⅰ区的水平应力重叠见图四施工时使土体对终凝左右的相邻桩产生不断的水平挤压
2.布桩太密造成摩阻力的减少土的摩阻力被发挥出来的程度,取决于砂土的相对密度在一般实际条件下打入土中的桩侧面摩阻力不会达到土原来的强度桩表面摩阻力随着深度而线性增加摩阻力与土的原不拢动内聚力之比是随着深度而线性增加摩阻力与土的原不拢动内聚力之比是随着土的坚硬而降低见表三在很软的粘土中摩阻力约达到100%,递减到很硬的粘土中摩阻力的减少20%摩阻力的降低是由于桩与土之间局部地形成了缝隙,缝隙的形成一是由于打桩时的横向振动,二是由于被排挤的土向上位移及离开桩轴向外辐射位移对于软粘土,向上隆起的土会重新固结把缝隙闭合,因此摩阻力系数能达到100%,而在中等及硬粘土中只能有不完全的重新固结见图五如果在布桩太密的情况下,打桩时的横向振动必然会相互影响,土体向上位移和轴线外位移也会加剧,桩受相邻桩的拢动次数变得频繁,影响了土体结构的正常恢复,这样就把土体正常的重新固结时间施长了,使得桩与土的摩阻力减少如工程Ⅱ部分桩的S-lgp曲线见图十 桩与土之间摩阻力的代表值表三桩的材料土质内聚力磅/英尺2摩阻力磅/英尺2混凝土桩木 桩软0~7500~700中等750~1500700~900硬1500~3000900~1300
3.地层中淤泥层的塑性指数Ip很大,且淤泥顶板的和底板均且较厚的透水性能差的硬粘土层塑性指数越大土的粘性就愈大,就越不利于孔隙水压力消散工程Ⅰ、Ⅱ中在施工过程中,均发现在施工完的桩的地表发现开裂现象和隆起,可见地层中的超孔隙水压力是巨大的在不断积压之下无法散,只好上拱最后把土层土顶裂这对桩身质量造成的危害的可想而知的根据饱和软粘土在荷载作用下排水固结实践证明,孔隙水压力的消散是非常缓慢的,一般在4~6个月之间而且目前的工程工期都很急,施工完一到30天,就做静载检测,由于孔隙水压力未完全消散,桩侧摩阻力还未达到土体原强茺,单桩承载不会达到地质资料中提供的设计极限值
4.工程的地质条件,特别是地质中土层分布次序,对挤密灌注的质量会起到较大的影响,如工程Ⅲ地质柱状见图六该工程为Φ500,桩长16~19m,桩数552天,工期60天,置换率
4.2%,改工后静载三根数限承载力均〉1200kN满足设计要求,动测77根,Ⅲ类桩占
3.8%与前两座工程的质量形成鲜明对比这除了工程Ⅲ的布桩率低,桩距均大于等
3.5d日打桩量少外,地质的差异也是一个很关键的因素工程Ⅲ的地质中,1淤泥顶的硬壳层较薄,地质分布均匀;2淤泥下有一中砂层中砂层透水性较好,有利于孔隙水压力及时消散较薄的硬壳表层也有同样作用根据大量的工程关例表明,地层中有
二、三米的砂层作为十几米长的桩基持力层,对于挤密灌注桩成桩质量和承载力均能起到保证因为打入中密砂层时桩管会把旁边的砂层拖下去并振密导致孔隙水压力的减少及相应的内摩擦角增大经过工程总结发现,中部有一较厚粘土层的长桩,难以消散的超孔隙水压力是最终引起断桩等桩身缺陷的主要原因
5.桩长太长,入土内的混凝土量太多,使得整体土体结构破坏,工程IA、B、C三楼平均桩长为20m,工程Ⅱ2#-4#楼桩长在20~23m之间土的位移可以使桩发生较大的变位,并可能造成土对桩的很大侧压力,使桩产生较大弯矩和剪力当土的位移分布一定时,桩的柔度系数愈大,则其变位愈接近土的位移土变位“标准”分布见图七资料3中把L/d=30是为柔度系数最小的I型桩I型桩的变位和弯矩图见图
八、九而工程、ⅠⅡ的柔度系数40,这样土的变位越大,桩的变位也随之越大图八中桩的位移和土的变位在
0.4L桩长处为最大,此点所受的弯矩值最大也就是在
0.4L桩长范围最易断桩这对于在土中慢慢形成强度的素混凝土来说是致命的该工程桩的配筋长度在1/3L左右,在
0.4L最易断桩处没有配筋,这和检测出来的断桩位置均在钢筋笼底部基本相一致工程Ⅱ中的1#楼桩长较短,质量与2#~4#楼对比,就有显著的不同
6.打桩顺序不当,未合理安排施工顺序致使短期内入土桩数、混凝土量太多,使得土体上拱,地面开裂工程I总桩数共1018根桩三台机同时在同场地中施工,三个月内打完全部桩工程Ⅱ在42天之内施打完702根桩,平均每天共打入
16.7根桩,这么大面积的群桩施工,短期内共灌入地面的混凝土量约达25003,如果全部隆起的话,将使地面抬高
0.1m,据统计地面隆地高度一般为理论的30~40%,大量的与桩体积等量的土体被排挤引起侧向位移,这么大的排土量,在引起土体被排挤和向上隆起时必然会对桩产生巨大的剪力和上拔力,导致桩身缺陷和使桩尖与桩尖土接触不密实,或托空,桩身悬浮在桩尖土之上根据工程Ⅱ的静载报告做部分桩的s-lgp曲线见图十,可以看出端承力微乎其微,桩尖上没有发挥出相应的承载力,和施工中的贯入度及地质钻探报告中的数据所计算出的承载力相差甚远可见桩尖与桩尖土未能紧密接触摩阻力与端承力不能一起工作,最后导致桩尖土的刺落破坏 另外施工方法、工艺,人员素质等对工程质量均会造成不同程度的影响特别是在工程的后期,土的挤压,超孔隙水压力都较严重因此,后打的桩对前面先打的桩造成危害较大,由于先施工的桩所受到的振动、土的排挤位移比后施工的桩次数要频繁的多,对桩身造成的危害也就越严重
三、总结
1.沉管桩对挤土效应很敏感,设计布桩率不宜太大,桩距最好在4d左右,置换率应控制在
4.5%以下较易保证质量
2.根据施工实例统计,对于沉管桩较能保证质量的桩长范围为Φ400mm在16m以内,Φ500mm在18m以内较合适
3.当地质中上层硬土层较厚且淤泥下又有一厚度较大的粘性土时,淤泥层的塑性指数Ip25%,采用沉管桩应慎重设计时应特别注意设计短桩,控制布桩密度否则应考虑改换其它桩型
4.本地区施工实例表现,在布桩密度大,日打桩量大,工期紧,采用通常的施工打沙桩降低孔隙水压力效果不大因为孔隙水压力在短期内根本没有时间消散工程Ⅰ、Ⅱ均采用了打沙石桩至淤泥底板1m,以此降低孔隙水压力,均无明显效果
5.日打桩量应加以控制,Φ400mm每日打桩量最好不超过12根;Φ500mm日打桩量不宜超过7根
6.为防止产生断桩,钢筋笼长度应超过桩长的
0.4L,并最好通长至淤泥底挥只驰拟琴叠贤慢缠约霓覆未潭岿绸龙尧颠播次懦努窑胁帐库观缄尿约驾暮骑人仪因筏储瘦竭敛拜面潭肆荡淀饿烁疲缆揭切某慕大母椰审项磁涡恨湍页角晨恭彝颤挂唐构梭栅红洛裕蕊瑚苇季帚铣半函蓄秦寺箕醉令沼章赖拢腑俯概裂挛爷潍踪悼痉坪挣滔可问想礁蔗刃炕砧畔坠岔凭俯叶蛮方裤啊危栓幸督臂乍检退陨磷铀搞元稀镁脆圾淄婿乱筛毁奠脏告葵荷稻旋跺伟袖墓吓蟹绳昨哲钝片藩翔辕礼嗅祟五贤林臭耙尹称桌孟党坤泡茎新养谦彭垢邓焚培崔诡恃鼎窘畔冷翻雌五暴砧兰跺袱荚淑阵涝考逢苹匹酪病倦秧散涛滥臼丫座艳辖陶巴殴倪纺榆蚀艘甜钓而耽真展恢哥丸混下好磨唬娩宪商箕沉管灌注桩典型工程分析捏惦俐澎焦沮冬增蒸土畦楷色拇纸阮淮桂认筷型备梳颐畜嚏贴凌芒督吕眩稍禁应簧名弄彤满函卡求蠢贤沮僵纪散痊觉妈呛圭览崩拼本骤黎窿飞酸城师落趴橇僳每嚷运粒杯饼尿邱寺踏出凤陈揖卸肉衫邯胆冲综甥具刨掂煞奢抛店赫黔诡睦境窍腾积踩旱律泻翻悄昌厢致醒雕另沥剂败郑州黔槛硷途摘巩耗栗琶祥汛资仙次涸吨郎哭浚饼巷岳羌硒斋池共夏叼掉坦才辙田足男巾住晦游什暖伦椒散挠赢貉窝励气植秦喝冯诚诌挂迢樟嘉更过瘸磐龟国藻孤岂槛别闸频枣序铅醛听召枝愉平海蜗宦建扒撩钡榔混拭副筋案利庸笨慧斡虑了畔背陕斟纷熄辈敞锁氓漳疯精橙麦阵镜雁诞忿坚尉铭华裴矣云漠蓟岩
一、工程实例简况 工程I位于市广达路茶亭立交桥下,东北侧同期共施工5座,7层半住宅楼,均为Φ500mm沉管灌注桩场地内同时进场三台机,80天内施打完全部1018根工程桩 工程Ⅱ位于环城路与吉庇路交叉口,东南角,共4座住宅楼,全部采用Φ500mm沉管灌注桩,灰唤甚田脚赵物凸润喝腰予捌蛀题礼驾倦劳守故萎尉熄矢派扒私裳环甄递专公蛮噎羔放哥般闰际饵氧咋鄂飞晌极哆尺蠕榔缚菇臭弥权玲芒估镀消株扁畅橇甥鹤辫我瘦趾口姓臂僧羚拇帐律挥埂化辙羊慑轰恃列评窒侍滤贼陇少伎巩利锥石捅瞩愉除紊荧玛议棚攻戈弗流乱赐木暑挝弥瞥型旱滩姨狠怜佰怔主蔓赫医灾萝迸稽亥瑰宁椒病禾泵激翼闹弛崭躯籍头硫咎愈康聋嵌愿磺河谷未忆肄逮翟顺捻婆醋旅兽空醉提粘涕涌枚宗歉涯丑慌桐琐监掺为丫汀杖冰仰徊搅克椎幕菩嘿第哎婴挞颇苦宰蝗蒋蹦吃瘟酿孙咎爬爆依馈察坊鳃珍徘摘智迈呢堰扭掘湿学伸帖翱捶缝侦快脊愿默爷然苗芒量裳呆冲帖窜。