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数控车床使用心得 为了进一步提高产品质量和提高生产效率XX年我厂采用广州数控设备厂生产的GSK928TC车床数控系统把一台Q1319车床进行数控化改造.在一年多的使用中我积累了一些小经验现与各位同仁交流. 一编程心得其一.我厂生产的产品中对精度要求较高的一个加工工序是如图1所示的内孔和内槽加工.对于这一个工序的加工在编程的思路上我采用的是:阶梯内孔加工加工端面切内槽全部倒角退回起始点程序结束. 在这一工序中的阶梯内孔加工过程中发现内孔车刀的刀刃在退出时总是发现被损坏的.开始以为是吃刀量或走刀量过大的原因造成的.可当无论把吃刀量改怎么小损坏刀刃的现象照旧只是损坏的刀刃随吃刀量的变小而变小.从加工的内孔面质量来分析车刀刃在加工过程中并没有损坏因此车刀应是在加工完毕退刀的时候被损坏.我以是认真分析阶梯孔的加工程序阶梯内孔加工程序清单如下: 内孔刀为一号刀用75°内孔车刀.编程以工件端面中心线为编程原点 N0000M3S300主轴正转300转/分换1号刀执行1号刀补 N0010G0X86定位到起始点 N0020X
89.5Z5靠近工件 N0030G1Z-83开冷却液粗加工内孔F=75mm/min N0040G0X88刀具离开工件 N0050X
90.05 N0060G1Z-83半精车内孔F=45mm/min N0070G0X88刀具离开工件 N0080X93 N0090G1Z-10加工阶孔F=75mm/min N0100G0X88刀具离开工件 N0110X
96.3 N0120G1Z-10加工阶孔F=75mm/min N0130G0X88Z5刀具离开工件 …… 在加工中当程序执行完N090时暂停观察车刀刀刃已经被损坏而观察内孔加工面的粗糙度却正常.这就是说是在执行G1这一直线插补指令时车刀还是好的;而问题是在执行N0100程序时的G0快速定位指令.G0快速定位指令是使刀具以快速移动速度移动到指定位置.经过分析发现在执行G1这一直线插补指令时车刀以75mm/min的速度切削的轨迹是螺旋状的.由于G0快速定位指令在这里的执行条件是当Z=-10;所以当车刀到达Z=-10这一点的一瞬间G0指令就开始执行;而此时的刀刃还在切削中.G0指令这时将车刀以快速倍率迅速退出.这就是造成车刀损坏的原因.问题的根源找到了解决的方法就是在N0100前增加一个G4定时延时指令使车刀先退出G1的直线插补指令然后再执行G0这一快速定位指令.这样程序编写变成如下: …… N0090G1Z-10F75加工阶孔F=75mm/min N0092G4D2延时2秒 N0100G0X88Z5刀具离开工件 N0110X
96.3 N0120G1Z-10加工阶孔F=75mm/min N0122G4D2延时2秒 N0130G0X88Z5刀具离开工件 …… 通过这样参加G4定时延时指令车刀再也没有损坏的现象. 编程心得其二在加工内槽时总是发现槽底的圆柱度误差很大竞到达
0.3mm.这是工件的技术要求所不允许的.用于内孔切槽刀车刀是刀宽为4mm的切刀.开始疑心是切刀装得不平然而经过屡次装刀调整这个问题仍得不到解决.以是从编程上找原因.切槽编程清单如下: N0300G0X88Z100S200 刀具回到起始位置设主轴转速为 200转/分 N0310T33换3号刀执行3号刀补 N0320G0X88Z-12M8刀具靠近工件开冷却液 N0330G75X
102.15W4I1K
0.2E4F50切φ102槽 N0340G0X101靠近槽底 N0350G1X
102.2将槽底切至
102.2mmF=50mm/min N0360W4消除槽底刀痕降低粗糙度 N0370G4D1延时1秒加工完一周 N0380G0X88离开工件 按照这个程序加工槽底总是外端大里端小.经分析N0360程序的执行条件是当X=
102.2这样槽底里端就存在一个斜面.在槽外端执行N0370程序却有一个G4的定时延时指令.这就是造是槽底的圆锥度误差过大的原因.在N0370后插入如下两段程序使得车刀在槽底有一个来回的切削运动: N0372G1W-4切削返回 N0374G4D1定时延时1秒 程序经过如此改动后加工出来的槽底的粗糙度和圆柱度都完全到达工艺要求. 二维修心得.在使用过程中突然发现Z轴的定位严重失准.故障现象是用1号刀作为基准刀设工作端面中心线为坐标原点.然后将刀置于Z=200的位置再返回到工件端面.这时屏幕上所显示的Z轴坐标却不是0而是
0.5至3之间的任意一个数并且每一个来回的数字都不是一样.开始先疑心是系统不稳定出了问题.经过对系统的多方检查发现系统并没有任何问题.考虑到仅是Z轴有这一现象而X轴并没有定位失准.于是对机械部份进行检查.经过检查原来是Z轴方向的滚轴丝杠与司服电机之间的连接销断了.重新更换根销子问题得到了解决.模板内容仅供参考 。