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一、填空题(40题,每题
0.5分,共20分).在催化裂化反响中,烯崎主要发生分解反响、反响、反响、反响异构化、氢转移、芳构化.干气密封系统中前置密封气介质是防止机体内介质污染O氮气密封端面.停工装大盲板过程中,应防止空气窜入造成分储塔硫化亚铁自燃.在别离过程中,起关键作用的组分称为关键组分因为要反响出一个别离过程,所以有两个关键组分在稳定塔中,关键组分是碳四碳五.分储塔舌型塔盘最大的缺点是低负荷下产生因此在低负荷下,不易建设漏液循环回流.催化剂密度有、、三种表示方法,其中最大堆积密度颗粒密度骨架密度骨架密度.三旋的作用是保证再生烟气中粒度为的颗粒不大于5%o10um
(3)液面失灵会造成富吸收油流量大幅波动,影响分储塔中部负荷对柴油的干点和闪点都有较大影响;
(4)液面失灵,液面满时会造成气体压降增加,影响气压机出口压力上升,严重时发生喘振.提高吸收塔操作压力对装置有哪些影响答〔1〕提高压力有利于吸收过程的进展,提高了吸收效果,减少了干气中液态燃含量;
(2)提高压力对解吸不利,可能造成解吸缺乏,进而影响稳定塔的平稳操作为保证解吸效果,必须提高解析塔底温度,增加热源对于使用分储塔中段回流做热源的,会影响分镭塔热平衡;
(3)提高压力气压机出口压力势必增加,要保证气压机正常运转就要提高气压机转速,增加耗汽量同时由于压比增加,气压机运转会向喘振线移动,工况变差.原料性质、进料量和反响温度、压力不变,分储塔顶温不变,粗汽油干点却下降较大,原因是什么答由于蒸汽量变化导致的分压发生变化,应立即检查反响系统和分储塔的蒸汽变化.反响切断进料,分储系统如何处理答〔1〕维持油浆循环,控制塔底液面,油浆外甩应严格控制不大于100o
(2)控制塔顶温度不大于120防止冲塔,适当打冷回流;
(3)维持原料循环,保证封油、燃烧油供给,必要时从外装置引油;
(4)产品不合格及时联系换罐.分储塔顶油气冷却效果的变化对气压机有什么影响答[1)冷却效果差,富气量增多,增加了气压机负荷;〔2〕冷却效果差,入口温度可能超标,易导致停机;〔3〕冷却效果好,气压机入口温度低,富气量减少同时由于温度低,影响气体组成,气体分子量低,气压机出口压力降低.原料带水如何处理答[1)原料带水应大幅度降低进料量,增加回炼比;〔2〕控制稳反响温度和反响压力,同时注意再生温度变化,压力超高时,可翻开放火炬阀泄压;〔3〕带水严重时,应立即切换原料罐,如还无法解决,应立即切断进料处理
七、论述题(3题,共16分).催化剂循环中断的原因现象处理答[1)斜管松动风(汽〕中断或带水,造成斜管催化剂流动不畅;出现循环中断时斜管尾温下降;应立即检查松动风1汽〕,堵塞的进展疏通,同时对松动风〔汽)进展切水;
(2)斜管滑阀失灵或联锁故障,滑阀突然关闭或全开;汽提段料位失灵导致待生滑阀全关,都可以造成循环中断;现象两器料位上升或下降,滑阀压降变化,反响温度和再生温度变化;处理应立即将滑阀手动调整至正常位置,控制两个料位正常,必要时可适当降低进料量;同时查找联锁或滑阀故障原因;
(3)两器压力平衡遭到破坏,滑阀压降异常下降,造成推动力缺乏应立即检查压力变化原因,恢复正常差压;必要时可降低再生器或沉降器压力来保证差压,保证催化剂循环;〔4)加工量过小,提升管用汽偏少或中断,再生滑阀失灵全开催化剂循环量过大使提升管线速过低,发生提升管噎塞催化剂循环中断出现噎塞时提升管底部密度突增,再生斜管尾温下降,反响温度下降迅速提高提升管预提升介质流量,适当提高雾化蒸汽量和反响进料量
(5)如循环中断严重时,可以切断进料,通入事故蒸汽,待正常后重新进料.分析影响汽油烯煌的因素有哪些答[1)原料性质如原料中链烷燃含量高分子量大时,汽油烯燃含量也高;(2〕催化剂活性催化剂活性高时,氢转移反响加快,汽油烯燃含量降低;|〔3〕反响温度因氢转移是放热反响,反响温度提高,氢转移反响下降,汽油烯燃含量上升;
(4)剂油比剂油比增加,反响活性中心增加,氢转移反响增加,汽油烯燃含量下降;
(5)反响时间氢转移是二次反响,反响时间增加,二次反响增加汽油中烯燃含量下降.两器上所用的蒸汽较多,请指出各蒸汽的主要用途和具体位置答反响器自下而上(1〕预提升蒸汽/反响事故蒸汽12)汽油喷嘴雾化蒸汽〔3)蜡油喷嘴雾化蒸汽〔4)汽提蒸汽〔5〕锥体松动蒸汽
(6)CSC防焦蒸汽
(7)沉降器防焦蒸汽斜管上有松动蒸汽再生器主风事故蒸汽;二密床事故蒸汽
8.烟机在开机时应通入到达℃时,再通入烟气,目的是防止烟机轮盘超温及进催化剂轮盘冷却蒸汽2009硫化氢在工作场合的最高允许浓度为mg/m3o
10.催化剂颗粒越小,越易,比外表积越o流化越大.反响及分储系统蒸汽最大,会造成汽油干点上升.反再系统有催化剂循环时,必须保持o油浆循环.油浆下返塔的作用是调节塔底温度.汽油回炼增加时,汽油的芳燃含量,烯燃含量增加减少.停工吹扫冷换设备或控制阀时,应启用副线进展冷换设备或控制阀的吹扫先后.加工高残炭的重油原料时,应控制较大的剂油比,提高剂油比可以弥补高温再生造成的催化剂的o水热失活.在一定的压力下,将液体混合物加热刚好全部汽化,保持相平衡的温度称为露点温度.两器中主要在位置发生水热稳定失活再生器密相.原料中的金属、、、会对催化剂造成污染铁钠银机.反响进料联锁后,操作人员应立即到现场检查并关闭O自保动作情况进料喷嘴器壁手阀.反再系统三大平衡是指物料平衡压力平衡热量平衡
二、单项选择题(10题,每题1分,共10分).原料密度大说明原料中〔)增加A.烷煌B.环烷烽C.芳燃D.睡吩.汽提段汽提效果与以下哪项参数无关〔)oA.汽提蒸汽量B.汽提段构造C.预提升蒸汽量D.催化剂循环量.稳定塔排不凝气量与以下哪项参数无关()oA.稳定塔顶冷后温度B.解析塔底温度C.回流比D.干气外送量.操作上会增加催化剂消耗的因素有(〕oA.保持操作平稳B.降低主风量C.喷燃烧油D.提高汽油回炼量.两器旋风别离器在使用过程中,最易被磨穿的地方是1A.入口B.灰斗和料腿结合处C.筒壁D.料腿出口.主风机防喘振,是通过调节防喘振阀开度,来改变主风机的〔),使工作点偏离防喘振线A.出口压力B.入口压力C.出口流量D.入口流量.对于分储塔使用顶回流而不使用冷回流的原因不包括〔〕A.提高了别离效果B.减少了压降C.减少了冷却面积D.多回收了热量.对降低油浆固体含量没有帮助的是()oA.提高油浆外甩量B.提高反响温度C.提高油浆回炼量D.提高反响压力.干气中C3增加的原因在于1)A.富气量低B.吸收塔液气比大C.吸收塔压力低D.中段取热量大.开工时,当反响系统建设催化剂循环时,应保证分储塔有()A.顶回流B.冷回流C.油浆回流D.三个回流
三、多项选择题(20题,每题1分,共20分)L以下选项中,会造成分储塔冲塔的原因()A.气相负荷过小B.气相负荷过大C.液相负荷过小D.液相负荷过大.离心泵的叶轮级数越多,以下哪个参数〔)也越高A.效率B.流量C.扬程D.功率.提升管反响灵活的特点表现在可以通过改变〔)等条件,实现不同的生产方案A.反响温度B.催化剂活性C.反响压力D.反响时间.再生旋风别离器效率与〔)有关A.再生压力B.料腿高度C.入口线速D.入口浓度.发生碳堆积时应采取以下哪些操作1)0A.提高进料量B.提高汽提蒸汽量C.降低油浆回炼量D.提高催化剂循环量.提升管属于1)A.稀相输送B.密相输送C.气力输送D.湍动床.以下不是金属钝化剂的注入量标准的是()A.干气产率B.齐I]油比C.轻质油收率D.氢甲比.含有渣油的原料油进展预处理主要是为了除去()元素A.钠B.硫C.氮D.金属.准确判断二密床催化剂卸净的依据是〔)A.二密床密度回零B.二密床料位回零C.再生滑阀压差回零D.循环斜管压差回零.泵抽空有哪些原因()A.吸入口漏气,泵内存有空气B.原料轻或有水产生气体C.出口阀开的大,入口阀开的小,入口管线或叶轮内堵塞D.封油带水,压力波动或打的量过大.在什么情况下,提升管易结焦?[)A.反响温度过高B.进料线速高C.原料油残炭过高D.原料雾化不好.以下是影响烧焦的因素的为〔)A.再生器内催化剂藏量B.再生催化剂含碳量C.氧浓度,床层温度,再生压力D.再生器构造.投运烟机应具备以下哪些条件1)A.反再系统操作平稳B.烟气压力、温度已到达设计值C.烟气中粉尘含量200mg/Nm3D.烟气中粉尘最大颗粒大于20口..如果发现烟气中氧含量较高,以下采取的措施错误的有[)A.适当降低主风流量B.提高主风流量C.增加CO助燃剂D.降低再生温度.分储塔底温度高,处理方法是〔A.联系反响岗位调整反响温度B.增加油浆循环量和调整油浆返塔温度C.增加油浆循环上返塔量D.增加油浆循环下返塔量
16.加工重油时焦炭和氢气的产率会升高,原因有〔)A.重油中的有机金属化合物,残碳,硫及氧的含量均比直镭蜡油高B.重油中的芳煌,多环芳煌的含量均比直储蜡油高C.重金属堆积于催化剂的外表D.重金属能加速脱氢气的生焦过程
17.蒸汽透平暖机、暖管标准为〔)A.进口管T350℃P=
3.5MpaB.出口管T240℃P=l.lMpaC.机体T250D.机体T
200.不能用来恒定两器系统处于热平衡的标志是〔A.烧焦罐的出口温度B.反响提升管的出口温度C.外取热器出口温度D.集气室温度.正常生产时MGD技术中回炼汽油的种类有〔〕A.粗汽油B.稳定汽油C.稳定塔轻汽油D.焦化汽油.关于催化轻柴油以下说法正确的选项是A.十六烷值比直馈柴油低B.催化轻柴油比直储柴油的十六烷值最高C.催化柴油中含有较多的多环芳煌D.石蜡基原油的柴油十六烷值应比环烷基柴油的高.
四、判断题20题,每题
0.5分,共10分.分储塔底使用人字挡板的目的是防止塔盘堵塞错.汽提蒸汽与催化剂之间的接触状态直接影响汽提效率,而汽提蒸汽与催化剂的接触状态主要取决于汽提蒸汽量的大小错.生产中提升管注入蒸汽或干气等稀释介质可以改变反响时间对.再生剂碳含量过高,催化剂的活性和选择性下降,焦炭和气体产率上升,汽油收率下降,诱导期下降对.分储塔压力增加,油气分压提高,此时塔顶和各侧线温度要相应提高,否那么产品质量会变轻对.烧焦罐再生属于完全再生对.催化剂活性越高,选择性越好错.改变反响深度的最常用的调节手段是调整反响压力错.分储塔顶回流在开工时充汽油可以将管道中的水赶走,防止开工时进入分储塔突沸对.催化剂的“老化〃是催化剂“中毒〃的一种错.开工初期装催化剂时,为减少再生器催化剂跑损,应缓慢加催化剂,保持平稳错.使用低比外表积,大孔径的催化剂再生性能较好对.再生线路的推动力要大于待生线路的推动力,才能保证催化剂的正常循环错.热虹吸式重沸器有汽化空间,可以进展气液别离错.催化剂活性提高,氢转移活性增加,产品烯燃含量相对较少,汽油辛烷值增加错.对于催化分镭塔,回流量大小,回流返塔温度的上下由全塔物料平衡决定错.经过脱硫醇反响器后的汽油总硫降低错.反响器大油气管线最易结焦的部位在分僧塔入口处,但是结焦到一定位置后就不再结焦,所以提高油气管线线速可以减少结焦对.再生器中的旋风别离器料腿都有翼阀错.从加钝化剂开场,观察干气中氢气与甲烷的比值,比值以恒定为宜对
五、计算题(2题,每题3分,共6分).在列管换热器中,两流体进展换热假设管内冷流流量为7400kg/h其入口温度为74℃出口温度为95℃比热为
0.529kcal/kg.℃;壳程热流流量为14600kg/h其入口温度为218℃出口温度为120℃比热为
0.59kcal/kg.℃求该换热器的散热损失〔假设管、壳程均无相变答案解热流放热冷流吸热散热损失Q损=热一冷=
84.4-
82.2xlO4=
2.2xl04kcal/h答换热器散热损失为
2.2X104kcal/h评分标准列出热流放热公式
0.25;列出冷流吸热公式
0.25;列出散热损失公式
0.25;计算结果
0.15;答正确
0.
1.某台柴油离心泵的扬程为68m流量为180m9h柴油重度为860kg/m3效率为73%试求该台柴油离心泵的轴功率答案解H=68mQ=180myh=
0.5m3/sy=860kg/m3r|=73%求N根据离心泵的轴功率公式⑴求水力功率N,=yxHxQ/102=860x68x
0.5/102=286kw12求轴功率N N=N,/r|,ec=393[KW答该台柴油离心泵的轴功率为393KW
六、简答题6题,每题3分,共18分
1.再吸收塔液面失灵可能造成哪些影响答1再吸收塔液面失灵,实际液面满会造成干气带液,影响后续2实际液面空,可能造成气体窜至分储塔,造成分储塔压力超高进而影响反响系统压力控制,严重时造成超压;。